WESP在燃煤電廠粉塵“近零排放”工程的應(yīng)用
摘要:介紹了濕式電除塵器的工作原理以及技術(shù)特點(diǎn),并對目前國內(nèi)大型燃煤電廠實現(xiàn)出口粉塵1mg/Nm3以下“近零排放”的技術(shù)路線進(jìn)行了分析:可采用低低溫電除塵器改造、濕法脫硫協(xié)同除塵改造以及濕式電除塵器改造的技術(shù)路線;此外,重點(diǎn)介紹了濕式電除塵器在國內(nèi)600MW機(jī)組燃煤電廠“近零排放”改造工程中的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:濕式電除塵器;近零排放;燃煤電廠
0引言
隨著改造工作的不斷深入,個別燃煤電廠旨在尋求粉塵1mg/Nm3以下“近零排放”的目標(biāo):如浙江國華浙能發(fā)電有限公司#4爐660MW機(jī)組經(jīng)過濕式電除塵器(以下簡稱WESP)改造后,出口粉塵排放0.575mg/Nm3,是國內(nèi)首臺600MW以上機(jī)組實現(xiàn)出口粉塵1mg/Nm3以下“近零排放”的投運(yùn)機(jī)組。本文重點(diǎn)介紹了WESP技術(shù)在國華寧海電廠#4機(jī)組中的應(yīng)用,以期為大型燃煤電廠實現(xiàn)“近零排放”目標(biāo)提供有力借鑒。
1WESP工作原理及技術(shù)特點(diǎn)
1.1WESP對微細(xì)粉塵的去除原理
WESP是一種用來處理含濕氣體的高壓靜電除塵設(shè)備,在燃煤電廠中通常布置在脫硫設(shè)備后,其工作原理和干式電除塵器基本相同,都要經(jīng)歷電離、荷電、收集和清灰四個階段,煙氣通過進(jìn)口封頭后進(jìn)入電場,在高壓電的作用下氣體電離粉塵被荷電,荷電后的粉塵在電場力的作用下向集塵極移動,隨集塵極表面的水膜去除。WESP工作原理如圖1所示。
在電除塵器中對粉塵顆粒有兩種類型的荷電過程,
對于直徑大于1μm的顆粒,電場荷電是主要作用,顆粒碰撞沿電力線運(yùn)動的負(fù)離子而帶電,這時電壓的強(qiáng)弱是影響這個過程的最主要因素。
對直徑小于0.5μm的微細(xì)顆粒,擴(kuò)散荷電是主要作用,亞微米粒子在隨機(jī)運(yùn)動時與負(fù)離子碰撞而帶電,此時注入的電流密度是影響擴(kuò)散放電最重要的因素。
在WESP中,因放電極被水浸潤后,電子較易溢出,同時水霧被放電極尖端的強(qiáng)大電火花進(jìn)一步擊碎細(xì)化,使電場中存在大量帶電霧滴,大大增加亞微米粒子碰撞帶電的機(jī)率,而帶電粒子在電場中運(yùn)動的速度是布朗運(yùn)行的數(shù)十倍,這樣就大幅度提高了亞微米粒子向集塵極運(yùn)行的速度,可以在較高的煙氣流速下,捕獲更多的微粒。
1.2WESP技術(shù)特點(diǎn)
WESP獨(dú)特的清灰方式以及工作環(huán)境,使其較干式除塵器具有很多的特點(diǎn):
不受粉塵比電阻影響,無反電暈及二次揚(yáng)塵等特點(diǎn);
不僅可以有效除去煙氣中的PM2.5,同時還可協(xié)同脫除SO3、汞及煙氣中攜帶的脫硫石膏霧滴等污染物,抑制“石膏雨”和“煙囪白煙”的形成;
可達(dá)到其它除塵設(shè)備難以達(dá)到的極低的煙塵排放限值;
同時設(shè)備本體結(jié)構(gòu)小、占地面積小等特點(diǎn)。
2“近零排放”技術(shù)路線選擇
目前,國內(nèi)燃煤電廠“超低排放”改造技術(shù)路線主要分為基于污染物末端治理理念的改造技術(shù)路線和基于污染物協(xié)同控制理念的改造技術(shù)路線。第一種技術(shù)路線主要是在脫硫塔后增加WESP,第二種技術(shù)路線主要是對電除塵器和脫硫塔進(jìn)行升級改造從而實現(xiàn)粉塵協(xié)同脫除的目的。
國內(nèi)已有個別大型燃煤電廠將以上兩種技術(shù)路線的優(yōu)勢合并后,實現(xiàn)出口粉塵1mg/Nm3以下的“近零排放”,其采用的技術(shù)路線主要包括SCR脫硝裝置、低溫省煤器、低低溫電除塵器、協(xié)同除塵濕法脫硫塔和WESP,該技術(shù)路線的最大特點(diǎn)既利用了低低溫除塵器的高效除塵性能,同時通過改造脫硫塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)和增加高效除霧裝置提高脫硫塔的協(xié)同脫除粉塵的能力,最后通過WESP的深度凈化處理,使最終出口粉塵排放確保小于1mg/Nm3。
2.1粉塵近零排放改造主要技術(shù)
2.1.1低低溫電除塵器改造
為滿足超低排放的要求,低低溫電除塵器技術(shù)已經(jīng)開始被國內(nèi)很多電廠所應(yīng)用。主要功能是實現(xiàn)煙塵的高效脫除,同時實現(xiàn)SO3的協(xié)同脫除。當(dāng)煙氣經(jīng)過熱回收器時,煙氣溫度降低至酸露點(diǎn)以下,SO3冷凝成硫酸霧,并吸附在粉塵表面,使粉塵性質(zhì)發(fā)生了很大變化,不僅使粉塵比電阻降低,而且提升了擊穿電壓、降低煙氣流量,從而提高除塵效率。其對SO3的脫除率一般不小于80%,最高可達(dá)95%。而且低低溫電除塵器的出口粉塵粒徑會增大,可大幅提高濕法脫硫裝置協(xié)同除塵效果。
2.1.2濕法脫硫協(xié)同除塵改造
由于通過低低溫電除塵器的出口煙塵平均粒徑大于3μm,可大幅提高濕法脫硫裝置協(xié)同除塵效果。通過優(yōu)化設(shè)計脫硫塔及調(diào)整除霧器布置并改善其性能,除霧器出口煙氣攜帶霧滴濃度可達(dá)到或優(yōu)于20~40mg/m3的指標(biāo)。
通過改善噴淋層設(shè)計,保證吸收塔塔內(nèi)氣流分布均勻度,保證每個噴嘴入口壓力均勻。
采用單塔或組合式分區(qū)吸收技術(shù),改變氣液傳質(zhì)平衡條件,并優(yōu)化漿液pH值、液氣比、漿液霧化粒徑、氧硫比等參數(shù),提高脫硫效率。優(yōu)化塔內(nèi)煙氣流場,有效降低液氣比,降低能耗。通過以上措施改造過,一般濕法脫硫裝置的SO2脫除效率不低于98%,煙塵協(xié)同脫除效率大于70%。
2.1.3濕式電除塵器改造
WESP作為燃煤電廠尾氣治理精處理技術(shù)裝備,一般安裝于脫硫塔后,脫硫后煙氣經(jīng)WESP精處理后,排至煙囪。WESP獨(dú)特的運(yùn)行環(huán)境以及清灰方式,使其可有效捕集其它煙氣治理設(shè)備捕集效率較低的污染物(如PM2.5等),消除“石膏雨”,可達(dá)到其它污染物控制設(shè)備難以達(dá)到的極低的排放限值,一般情況下,其對微細(xì)粉塵的去除率能夠達(dá)80%-90%。
3工程應(yīng)用
3.1工程概況
國華寧海電廠位于象山港底部,在寧海縣橋頭胡區(qū)強(qiáng)蛟鎮(zhèn)境內(nèi)下月岙村,距強(qiáng)蛟鎮(zhèn)約1.5公里,距寧??h城23公里,距寧波80公里,為保護(hù)環(huán)境,體現(xiàn)國企社會責(zé)任,響應(yīng)神華集團(tuán)“綠色發(fā)電計劃”,實現(xiàn)大氣污染物“近零排放”的要求,國華寧海電廠對#2、#4機(jī)組實施環(huán)保改造工程。國華寧海電廠粉塵“近零排放”技術(shù)路線主要采用低低溫電除塵器改造、濕法脫硫改造、WESP改造,其技術(shù)路線示意圖如圖2所示。
煙氣先經(jīng)過脫硝系統(tǒng)去除NOx,然后經(jīng)低低溫電除塵器去除大部分粉塵,要求低低溫電除塵器設(shè)計出口粉塵小于15mg/Nm3,之后再經(jīng)過協(xié)同除塵濕法脫硫塔,要求出口粉塵小于5mg/Nm3,最后經(jīng)過WESP后要求出口粉塵小于1mg/Nm3,實現(xiàn)粉塵“近零排放”的目標(biāo)。
3.2WESP設(shè)計參數(shù)以及性能要求
針對國華寧海電廠#4爐的煙氣特性,并結(jié)合電廠實際場地條件限制因素,對WESP進(jìn)行了優(yōu)化選型設(shè)計,主要的設(shè)計參數(shù)及性能要求見表2。
3.3技術(shù)方案特點(diǎn)
本項目WESP采用金屬板式濕式電除塵器技術(shù),由于脫硫塔出口煙氣具有高濕度、強(qiáng)腐蝕特性,因此從WESP的結(jié)構(gòu)要求以及材質(zhì)防腐性能兩方面做了綜合考慮,經(jīng)優(yōu)化設(shè)計后,保證該技術(shù)方案滿足寧海電廠脫硫塔出口的實際煙氣特性。
3.3.1高效的噴淋系統(tǒng)
采用的是單線連續(xù)的噴淋技術(shù),可實現(xiàn)對陽極板、陰極線的同時連續(xù)的噴淋,噴嘴經(jīng)過特殊的設(shè)計,霧化效果良好,經(jīng)合理排布后能確保噴淋無死角且覆蓋率達(dá)120%以上,充分保證系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,有效去除濕煙氣中粉塵、PM2.5、SO3氣溶膠等復(fù)合污染物。
3.3.2特殊的極配型式
陽極板和陰極線通常被認(rèn)為是整個WESP結(jié)構(gòu)中最重要的部件,此項目中采用金屬平板的陽極板配針刺型的陰極線,同極間距300mm。平板型的陽極板經(jīng)過特殊的加工工藝,能確保板面成膜均勻,針刺型的陰極線具有剛性強(qiáng)、放電強(qiáng)度高的特點(diǎn),這種極配和高壓供電相匹配,可以獲得最佳電氣運(yùn)行參數(shù),有效保證長期實現(xiàn)“近零排放”。
3.3.3循環(huán)穩(wěn)定的水系統(tǒng)
通過計算寧海電廠實際收集的粉塵量以及消耗的水量之間的關(guān)系,建立了一套針對寧海電廠#4爐的粉塵與廢水平衡系統(tǒng),使大部分水循環(huán)使用,一小部分水外排,且通過控制外排水的濃度,使這部分水直接作為脫硫系統(tǒng)的補(bǔ)充水使用,對電廠而言基本實現(xiàn)WESP零水耗。
3.3.4優(yōu)化的結(jié)構(gòu)材料選擇
結(jié)構(gòu)材料的防腐性能直接影響到WESP的使用壽命。寧海電廠項目中,主要的內(nèi)構(gòu)件如陽極板、陰極線的材質(zhì)選用的是2205雙相不銹鋼的材質(zhì),這種材質(zhì)具有強(qiáng)度高、抗酸腐蝕性能強(qiáng)的特點(diǎn),能夠完全適應(yīng)WESP內(nèi)部高濕、強(qiáng)腐蝕性的運(yùn)行環(huán)境;對其他結(jié)構(gòu)件的材質(zhì)一般選用普通碳鋼涂覆玻璃鱗片進(jìn)行防腐;此外,WESP內(nèi)部的循環(huán)水是經(jīng)過NaOH加堿中和過的,使循環(huán)水的pH一般呈現(xiàn)中性偏堿性的狀態(tài),能夠?qū)ESP內(nèi)部的結(jié)構(gòu)件起到有效的抗酸腐蝕的保護(hù)作用,延長WESP的使用壽命。
3.4運(yùn)行效果
2015年12月26日,寧海電廠#4爐660MW機(jī)組煙氣粉塵“近零排放”工程順利并入系統(tǒng)運(yùn)行,低低溫電除塵器改造、脫硫提效改造以及WESP改造等設(shè)施全部投運(yùn),成功完成了各項建設(shè)目標(biāo)。
2016年1月16日,經(jīng)權(quán)威部門測試結(jié)果顯示,該機(jī)組的出口粉塵排放量僅為0.575mg/Nm3,實現(xiàn)了大型燃煤電廠煙氣粉塵的“近零排放”改造目標(biāo)。
寧海電廠#4爐是國內(nèi)首臺600MW以上機(jī)組實現(xiàn)出口粉塵1mg/Nm3以下“近零排放”的投運(yùn)機(jī)組,將為推動我國煤電清潔高效利用和能源技術(shù)革新提供了有力借鑒。
3結(jié)論
WESP基于其特殊的清灰方式和技術(shù)特點(diǎn),可作為燃煤電廠粉塵精處理系統(tǒng)的技術(shù)裝備使用,經(jīng)過合理的技術(shù)路線選擇,可實現(xiàn)燃煤電廠粉塵的“近零排放”的目標(biāo)。國華寧海電廠#4爐660MW機(jī)組的成功應(yīng)用經(jīng)驗表明,通過WESP的深度凈化作用后,可以實現(xiàn)大型甚至超大型燃煤電廠的出口粉塵低于1mg/Nm3的“近零排放”,大大改善電廠的周邊環(huán)境,為大型燃煤電廠采用WESP實現(xiàn)“近零排放”提供了有益的參考。